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提高Ni含量对300M超高强度钢组织和性能的影响
300M超高强度钢合金含量低、成本低、生产工艺简单,广泛用于制造飞机大梁、起落架构件、发动机轴、高强度螺栓、固体火箭发动机壳体和化工用高压容器等,该钢经热处理后,抗拉强度可达1960MPa,同时具有一定的塑韧性、抗应力腐蚀性和疲劳性能。然而,在保证强度水平的前提下,提高钢的韧性是确保超高强度钢工程应用不断拓展的重要条件。与其他新型起落架等构件用钢相比,300M钢强度高,成本低廉,工艺简单,仍然具有较大的研究价值和空间,其中提高韧性是今后的发展方向。为此,在保持300M钢原有基本成分的前提下,调整韧化元素Ni的含量,研究提高Ni含量对300M钢韧性及组织变化的影响。
实验钢采用真空感应炉熔炼的300M钢,其主要合金化学成分如表1所示。钢锭在1200℃下均质处理8h后锻造成材。
表1 实验用300M钢的化学成分(质量分数,%)
序号 |
C |
Ni |
Si |
Cr |
Mn |
V |
Mo |
Fe |
2Ni |
0.41 |
1.92 |
1.61 |
0.91 |
0.77 |
0.080 |
0.44 |
其余 |
3Ni |
0.40 |
3.06 |
1.61 |
0.85 |
0.77 |
0.080 |
0.43 |
其余 |
4Ni |
0.40 |
4.04 |
1.58 |
0.86 |
0.77 |
0.086 |
0.43 |
其余 |
5Ni |
0.40 |
5.07 |
1.56 |
0.84 |
0.77 |
0.085 |
0.44 |
其余 |
试棒经正火和高温退火后,加工成试样毛坯,然后进行热处理,热处理制度为:870℃×1h+300℃×2h空冷(两次)。将热处理试样加工成成品后进行力学性能检测,拉伸性能试验执行标准GB/T228-2002,冲击性能试验执行GB/T229-2007,断裂韧性KIC试验执行GB/T4161-2007,所有试验均在室温条件下测试。力学试验后,分别在H-800透射电镜(TEM)和日立S-4300型场发射扫描电镜(SEM)上进行微观组织与断口形貌观察;采用X射线衍射仪进行钢中残余奥氏体含量的测定。
结果表明:随Ni含量的增加,300M钢回火后强度下降,冲击韧性提高,残余奥氏体含量增多;断裂韧性KIC在Ni含量为3%时达到最大值;Ni含量变化对马氏体板条尺寸及ε-碳化和夹杂物的成分、形态影响不显著。
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